| 入职时间 | 离职时间 | 公司名称 | 岗位 | 工作内容 |
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| 2016-11-01 | 至今 | 长**车 | 白车身试制工程师 | 项目设计:负责白车身50%+部位的夹具设计和出图,累计完成A02、B01等项目5个+,哈弗某款车型成功SOP。图纸输出:输入白车身设计数据,从0-1掌握CATIA软件对夹具进行三维设计,输出设计图纸,累计5套+。设计改进:在车门内板夹具设计中,依据车身精度报告及现场反馈问题清单,梳理所需增加的RPS点1个,设置加工相应定位销座,成功消除前门升降器活动滞涩问题。成本控制:从0-1对所设计夹具的销座等进行结构优化,累计完成100个+,节约材料成本10%+;从0-1设计左右前纵梁外板总成夹具时,通过更改控制单元布局,将控制单元数量由5个缩减为3个,大幅缩减成本40%。 |
| 2016-11-01 | 2019-05-01 | 长**车 | 冲压技术员 | 试制验证:从0-1组织对171车型和131车型所有冲压件进行试制验证,提高模具精度,并优化整改,顺利SOP。工艺文件:从1-2优化131和171车型作业指导书达10份+,实现冲压作业标准化。技术改善:从1-2组织对131车型和171车型的模具进行优化,实现合格率达95%+,成功主导技术改善并获得创新改善奖多达10项+。成本控制:从1-2优化部件材质,非主要部位件调整为非镀锌件,节省成本20%+;对171车型的50种单件所用额定板料进行规格缩减、材料更换,成功实现成本降低20%+。问题处理:制定研究课题,解决各项干涉问题10项+,其中通过仿真模拟及现场观察分析,测量多生产批次精度,运用质量工具分析数据、整改验证等,成功解决机盖抬起与侧围干涉问题,该案例获得技术组1等奖。 |
工作背景:6年+国内排名前三的民营自主品牌汽车厂冲压技术+夹具设计工作经验,服务的品牌有哈弗、WEY等。成本控制:成本意识极强,主导完成非主要部件非镀锌材料替换实现降成20%+,缩减钢板边角余量,降本10%+。技术改善:熟悉冲压车间的生产流程和技术、质量标准,主导冲压各车型技术改善问题达10项+,获创新改善奖。技能素养:标准意识极强,独立完成171车型的钣金件模具系统优化,提高产品精度达95%+;思路清晰,逻辑性强,分析解决实际问题能力强,通过调整模具尺寸批量解决后续反馈的批量质量问题达10项+。